今年是42岁的李文平操作电机事业部中型车间最大摇臂钻床的第11年。摇臂钻“吱吱”地工作,李文平一站就是一整天,这需要的不仅是一份定力,更是一份对工作的责任和热爱。
2006年,三十出头的李文平来到中型车间,成为了一名钻工。他非常珍惜这来之不易的机会,在工作中总是“多问一句、多做一点、多花一分钟”,向师傅、同事虚心请教、学习,很快,李文平就可以独立作业了。学到一些实操技术后,他感觉到自己理论知识的缺乏,于是他又沉下心来学习理论知识。为了不耽误生产进度,晚上回到家后,他还常常在“啃”各种理论书籍。经过日复一日的勤学苦练,李文平在技术上进步非常快,成为班里的佼佼者。
钻工班班长说:“李文平做事,我最放心。只要是一些究脑壳工件,我第一个想到的就是他。”
某重点产品的支架孔深30O毫米,必须一次性钻通,钻花是不是磨得恰到好处尤其关键。接到任务后,李文平没有贸然动手,而是仔细消化图纸。画好加工草图后,他找出需要用的钻花,细细擦拭,用游标卡尺测量磨刃尺寸并做好标记,迅速来到磨刀间,胸有成竹地一次就磨好了钻头,然后安装、开机、钻头旋转……不到半个小时,6个符合图纸要求的孔全部加工了出来。
作为一名2011年入党的“年轻”党员,李文平常说,“党员要有担当,只有这样,才能做好表率作用。”
YL500、YL560、YL630立式电机装配冷却器后需放在3米多深的地坑里进行钻风罩安装孔。由于这些电机体型庞大,有些加工位置超过了摇臂钻的加工半径,需要用吊车重新调整,既耗时也费力。李文平动起了脑筋:地坑的形状不能改变,如果改变电机在地坑的摆放角度呢?想到就做,他将电机顺时针旋转30o摆放,一试验,果然可行,所有需加工的孔都在加工范围内,大大提高了功效。
“李师傅是个有心人,他对一些习已为常的加工方法进行改进,让我们省了不少事,我们都要向他学习。”班员们说。
以前电机端盖钻孔加工,操作者总是一次加工一个,虽说质量保证了,但效率比较低。李文平因地制宜,利用压板把两个相同的端盖牢牢固定进行钻孔,效率是以前的两倍。该方法得到工艺员的验证后,已在班里进行推广使用。现在,工作中遇到什么难题,“找李文平”成了班员们的首选。
李文平就是这样,在平凡的岗位上默默奉献,践行着他在党员承诺看板上说的话——坚守岗位,起好模范带头作用。
(刘楚强)